9月3日,在众人的期待中刚安装完毕的APA生产线进行了试生产。产品经检测,质量完全达标。这标志着APA扩产项目圆满结束,可以满足现有市场的需求,也预示着传化华洋的造纸荧光增白剂又向前迈出了一步。至此,传化华洋造纸荧光增白剂产量达到了8万吨/年,其中四磺酸系列5万吨/年,二磺酸和六磺酸系列各1.5万吨/年。传化华洋也有了足够的能力来应对造纸荧光增白剂市场的需求。
然而,这一步的跨出,却不知凝聚了多少人的汗水和心血,回望近6个月来的点点滴滴,APA扩产项目取得了许多的成就。APA扩产项目作为传化华洋2008年的重点项目,在实施过程中计划制定周全,过程执行到位。那么该项目为何会进行得如此顺利呢?原因主要有两点:一是项目实现了科学计划,二是在项目实施中做到了精细施工。
科学计划
在制定计划的过程中,项目组组长许夕峰和组员为了明确项目目标,反复研究产能和市场的联动关系。在明确了目标后,项目组又开始考虑如何管理项目,经过一番讨论,项目组决定采用分项管理的方式,用专业分工形式分解项目目标,将整个项目分解成工艺、设备、钢结构、电气、土建、采购等专业小组,并确定小组负责人,将各项工作落实到每个小组,充分发挥团队协作力,使项目在实施过程中更加紧凑和专业化。
为了提高工作效率,项目组在各环节的安排上都做了统筹规划。在工艺设计过程中将APA扩产项目与年初制定的科研课题有机结合,尽可能降低项目重复调整,减少重复投资。在设备设计过程中尽可能考虑到设备的节能性,并列出各项设备成本预算。在采购设备时及时与采供专员沟通,并制定了详细的采购进度表。
未雨绸缪,整体作战是项目顺利实施的有力保障。项目组不仅对可能出现的问题做了备用方案,还加强了各个组之间的相互协调。出现设备未按计划采购到位的情况时,采购组会在第一时间通知相关人员,对情况进行说明并采取相应补救措施;项目组则会根据项目实施的情况,对项目安装进行及时调整;在安装期间安排人员进行现场监督,以确保安全施工。同时,安全环保部每天都派出专员进行不定时检查,做到生产安全“双保险”。
精细操作
有了科学的计划后,7月10日,项目开始进入设备安装阶段。在安装的过程中,各小组在项目组的整体协调下,相互配合井然有序地开展各项工作。在安装动火装置的时候,车间的员工都会自己清洗装置,确保安全后,再转交给安装人员进行安装。几位老员工还时时与安装人员进行交流,根据多年的实际操作经验提出自己的意见,使生产线更便于操作工操作。“在安装苯胺槽的时候,为了确保安全,我们加装了一个呼吸阀(也称阻火阀)。另外,在安装过程中,项目组还充分考虑了操作人员的安全,对楼梯扶手、管道支架和电线桥架都做了优化处理。同时,为了便于识别,相同作用的阀门都被涂成了同一颜色,并用标识作了说明。正是这样精细的操作,生产线安装一直很顺利。”造纸生产部经理韩建设告诉笔者。
尽管安装过程很顺利,但不是没有碰到难题。每次碰到难题后,项目组都会立即召集相关人员开会,讨论解决方法。商讨的时候,各成员都提出不同的意见,而这些不同的意见往往会使最后的解决方案更加完善。有一次,在项目实施中需要加长横吊,而原有的吊机采用电缆运行,在加长后因为线路太长,电缆下垂严重导致无法操作。针对这一问题,项目的工艺、设备、电气等小组成员立即召开会议,讨论解决方法。经过商议,最后决定改用线槽,妥善解决了问题。经过近50天的努力,整条生产线在8月下旬全部安装完毕。
降本减排
在生产线的安装过程中,项目组的工作人员还根据自己多年的实战经验,大胆使用了新的材料和新的工艺。APA反应釜的加热方案从夹套加热变成了半管夹套加热;纯水系统在保证效果的前提下减少了一个预处理装置,7万多元的玻璃纯水储槽代替了原来20多万元的不锈钢纯水储槽。整套项目通过新材料和新工艺的运用,不仅提升了质量,还大大节约了投资成本。
此外,作为APA扩产项目的配套工程,废水预处理工程也如期顺利完工。APA污水经过预处理后,可直接生化处理,每年COD可以减少排放90吨,使公司污水处理系统的处理能力提高到了30000立方米/年。使用废水预处理系统后,废水处理成本每立方米下降6元以上,每年可以节约成本约100万元。
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